轴承偏载故障诊断实例
轴承偏载故障的诊断实例
王鲁济 郑志伟 徐兆金 张希营
(济南钢铁股份第一炼铁厂)
摘要:轴承故障是设备常见故障之一,因其在设备内部不容易看见往往造成严重后果,因此轴承故障的诊断十分重要。我厂利用振动分析来诊断轴承故障取得了良好效果,下面是一个典型的故障诊断处理实例。
关键词:轴承故障 振动 安装
滚动轴承在旋转设备中经常用到,因其易磨损,是旋转设备故障的主要来源。我厂风机系统大部分使用滚动轴承,在日常工作中使用便携式振动检测仪器对风机系统进行振动监测,如发现异常情况,用频谱分析仪器进行详细分析。下面是轴承故障诊断的一个实例。
一、发现问题
我厂6#350m3高炉槽下除尘风机传动组型号为Y4-73-No.18D,叶轮型号为Y4-73-No.16D(非标)。风机运转过程中,对风机系统的电机和轴承进行振动监测,监测点见图1。
图1 振动监测点
此风机传动组自2008年3月安装使用,到2008年9开始出现振动大的现象。振动值见表1。
表1 振动测量值
测量值 测点 |
轴向 |
水平 |
垂直 |
|||
位移 |
振速 |
位移 |
振速 |
位移 |
振速 |
|
1 |
30 |
2.7 |
32 |
1.9 |
32 |
2.0 |
2 |
97 |
6.5 |
38 |
8.6 |
24 |
8.0 |
3 |
71 |
6.0 |
21 |
7.0 |
16 |
4.8 |
从振动值可以看出,测点2的垂直和水平振动较大,超过了国家标准振动值。初步判断是叶轮不平衡或者轴承出现问题。
1、故障频率计算
风机转速为990转/分钟,电机与传动组为直接连接;轴承为圆柱辊子轴承,型号为22232;风机叶轮叶片数为13个。轴频率、轴承故障频率及风机叶片频率见表2。
表2 轴承故障频率表 单位:Hz
轴频率 |
外环 |
内环 |
滚动体 |
保持架 |
风机叶片 |
16.5 |
103.95 |
146.85 |
48.18 |
6.93 |
214.5 |
2、检测结果及分析:
用振通903振动测量仪检测,振动频谱如图1至图3所示。从图1可以看出,在频率为102.5Hz处出现峰值,与轴承故障频率对比可以看出是轴承外圈出现问题;频率为112.5Hz处滚动体故障频率的二倍频,在50Hz处为滚动体故障频率。从测点2的垂直和水平振动频谱可以看出,在437.5Hz处出现振动峰值,而次频率为内环故障的3倍频,而且在峰值两侧出现以轴频率调制的边频带,由此推断轴承的内圈也出现了故障。
图2 轴向频谱图 图3 垂直频谱图
图4 水平频谱图
3、结果验证
由于近期高炉没有检修计划,为了不影响高炉,并经技术人员鉴定可以继续运行一段时间,决定利用月末计划检修来处理,在此期间风机监护运行。在月末检修中对风机进行检修,打开传动组后发现测点2处轴承单侧5个滚动体出现了局部剥落,而轴承的外圈和内圈有几处磨损,轴承已处于寿命末期。实践证明之前的检测分析基本正确。
4、问题原因分析
是什么原因造成轴承在使用6个月后就出现故障呢?通过测量发现此风机传动组底座标准传动组两轴承座轴向距离大11mm,由于当时检修时间紧张,强行把前端轴承座前移,才与底座螺栓孔对正。这样就造成前端轴承就与轴承座内部台肩挤紧,按照原设计应该有10mm间隙(见图5),因此传动组安装后轴承就出现了偏载,造成了内圈和外圈磨损及单边滚动体出现表皮剥落。为了避免同类问题的出现,在安装新传动组前把前端轴承座内部台肩铣掉10mm,使轴承与台肩留有间隙。安装找正后启动风机,所有振动值均在正常范围内。
图5 轴承间隙
5、结论
风机传动组与底座尺寸不同、强行安装造成轴承偏载,进而影响轴承运行,缩短了轴承寿命。通过频谱分析比较正确的确定了振动的原因,为检修提供了明确的方向,避免了欠修和过修。
王鲁济 济南钢铁股份第一炼铁厂 联系电话:手机:13589099527 (会员RBM0024)
参考文献:
[1]牛阴忠:设备故障的振动识别方法与实例[M]冶金工业出版社