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轴承偏载故障诊断实例

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轴承偏载故障的诊断实例

 

王鲁 郑志 徐兆 张希营

(济南钢铁股份第一炼铁厂)

摘要:轴承故障是设备常见故障之一,因其在设备内部不容易看见往往造成严重后果,因此轴承故障的诊断十分重要。我厂利用振动分析来诊断轴承故障取得了良好效果,下面是一个典型的故障诊断处理实例 

关键词:轴承故      安装

滚动轴承在旋转设备中经常用到,因其易磨损,是旋转设备故障的主要来源。我厂风机系统大部分使用滚动轴承,在日常工作中使用便携式振动检测仪器对风机系统进行振动监测,如发现异常情况,用频谱分析仪器进行详细分析。下面是轴承故障诊断的一个实例。

一、发现问题

6#350m3高炉槽下除尘风机传动组型号Y4-73-No.18D,叶轮型号Y4-73-No.16D(非标)。风机运转过程中,对风机系统的电机和轴承进行振动监测,监测点见1

img1

1  振动监测点

此风机传动组20083月安装使用,20089开始出现振动大的现象。振动值见1

1  振动测量值

  测量值

测点

轴向

水平

垂直

位移

振速

位移

振速

位移

振速

1

30

2.7

32

1.9

32

2.0

2

97

6.5

38

8.6

24

8.0

3

71

6.0

21

7.0

16

4.8

从振动值可以看出,测2的垂直和水平振动较大,超过了国家标准振动值。初步判断是叶轮不平衡或者轴承出现问题。

1、故障频率计算

风机转速990/分钟,电机与传动组为直接连接;轴承为圆柱辊子轴承,型号22232;风机叶轮叶片数13个。轴频率、轴承故障频率及风机叶片频率见2                                             

   2 轴承故障频率                          单位Hz

轴频率

外环

内环

滚动体

保持架

风机叶片

16.5

103.95

146.85

48.18

6.93

214.5

2、检测结果及分析:

用振903振动测量仪检测,振动频谱如13所示。从1可以看出,在频率102.5Hz处出现峰值,与轴承故障频率对比可以看出是轴承外圈出现问题;频率112.5Hz处滚动体故障频率的二倍频,50Hz处为滚动体故障频率。从测2的垂直和水平振动频谱可以看出,437.5Hz处出现振动峰值,而次频率为内环故障3倍频,而且在峰值两侧出现以轴频率调制的边频带,由此推断轴承的内圈也出现了故障。

img2img3

2  轴向频谱          3  垂直频谱图

img4

4  水平频谱图

3、结果验证

由于近期高炉没有检修计划,为了不影响高炉,并经技术人员鉴定可以继续运行一段时间,决定利用月末计划检修来处理,在此期间风机监护运行。在月末检修中对风机进行检修,打开传动组后发现测2处轴承单5个滚动体出现了局部剥落,而轴承的外圈和内圈有几处磨损,轴承已处于寿命末期。实践证明之前的检测分析基本正确。

img5img6

4、问题原因分析

是什么原因造成轴承在使6个月后就出现故障呢?通过测量发现此风机传动组底座标准传动组两轴承座轴向距离11mm,由于当时检修时间紧张,强行把前端轴承座前移,才与底座螺栓孔对正。这样就造成前端轴承就与轴承座内部台肩挤紧,按照原设计应该10mm间隙(见5),因此传动组安装后轴承就出现了偏载,造成了内圈和外圈磨损及单边滚动体出现表皮剥落。为了避免同类问题的出现,在安装新传动组前把前端轴承座内部台肩铣10mm,使轴承与台肩留有间隙。安装找正后启动风机,所有振动值均在正常范围内。

 

img7img8

                              5  轴承间隙

5、结论

风机传动组与底座尺寸不同、强行安装造成轴承偏载,进而影响轴承运行,缩短了轴承寿命。通过频谱分析比较正确的确定了振动的原因,为检修提供了明确的方向,避免了欠修和过修。

王鲁济  济南钢铁股份第一炼铁厂     联系电话:手机13589099527  (会员RBM0024)

参考文献:

[1]牛阴忠:设备故障的振动识别方法与实[M]冶金工业出版社

 

2023年3月6日 15:32
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